制粉及一次风系统节能优化改造
详细信息    查看全文 | 推荐本文 |
  • 英文篇名:Energy-saving Optimization and Retrofit of Pulverizing and Primary Air System
  • 作者:董志强 ; 杨浩 ; 张健 ; 赵珂
  • 英文作者:DONG Zhi-qiang;YANG Hao;ZHANG Jian;ZHAO Ke;Shanxi Linfen Thermal Power Co.,Ltd.;Xi'an Green PowerTechnology Co.,Ltd.;
  • 关键词:制粉系统 ; 一次风系统 ; 节能改造 ; 磨煤机 ; 锅炉热效率
  • 英文关键词:Pulverizing system;;Primary system;;Energy-saving retrofit;;Coal mill;;Boiler thermal efficiency
  • 中文刊名:YYLY
  • 英文刊名:Applied Energy Technology
  • 机构:山西临汾热电有限公司;西安格瑞电力科技有限公司;
  • 出版日期:2019-05-25
  • 出版单位:应用能源技术
  • 年:2019
  • 期:No.257
  • 语种:中文;
  • 页:YYLY201905009
  • 页数:4
  • CN:05
  • ISSN:23-1184/TK
  • 分类号:37-40
摘要
为了降低辅助系统对厂用电的损耗,对制粉系统和一次风系统进行诊断、节能优化改造。改造结果显示:在同等煤粉细度的前提下磨煤机出力可提高20%; 300 MW正常运行工况下修正后的锅炉效率为91. 06%,230 MW正常运行工况下修正后的锅炉效率为91. 31%,分别比改造前提高了1. 81%、1. 7%,发电煤耗平均下降了2. 4 g/kW·h,每年可节约费用367. 6万元,经济效益显著。
        In order to reduce the loss to the plant powerof auxiliary system,the diagnosis and energy saving optimization of pulverizing and primary air system are carried out. The retrofit results show that the output of the coal mill can be increased by 20% under the premise of the same fineness of pulverized coal; the corrected boiler efficiency is 91. 06% under a normal operating condition of 300 MW,and the corrected boiler efficiency under a normal operating conditions of 230 MW is 91. 31%,respectively,increased by 1. 81% and 1. 7% compared to the unmodified; the coal consumption for power generation decreased by 2. 4 g/kw · h on average,and the annual cost savings was 3. 676 million yuan,which is a significant economic benefits.
引文
[1]陈世英,万中平,邵主建,等.大机组调峰对锅炉运行的影响及运行优化研究[J].湖北电力,2005,29(1):34-35.
    [2]刘川槐,朱朝阳,韩磊,等. 660 MW机组中速磨直吹式制粉系统节能优化调整试验研究[J].节能技术,2018,36(4):372-376.
    [3]邢士伟,于航,姜腾杰. 600 MW锅炉一次风系统节能改造试验研究[J].锅炉制造,2014(1):10-13.
    [4]刘家钰.电站风机改造与可靠性分析[M].北京:中国电力出版社,2002.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700