风电齿圈用钢F42CrMo4探伤缺陷分析和工艺改进
详细信息    查看全文 | 推荐本文 |
  • 英文篇名:Analysis on Detecting Defect of Steel F42CrMo4 for Wind Power Gear Ring and Process Improvement
  • 作者:刘鹏
  • 英文作者:Liu Peng;Special Division Laiwu Branch,Shandong Iron and Steel Corp Ltd;
  • 关键词:F42CrMo4钢 ; 风电齿圈 ; 探伤 ; 裂纹 ; 工艺改进
  • 英文关键词:Steel F42CrMo4;;Wind Power Gear Ring;;Nondestructive Testing;;Cracks;;Process Improvement
  • 中文刊名:TSGA
  • 英文刊名:Special Steel
  • 机构:山钢股份莱芜分公司特钢事业部;
  • 出版日期:2019-07-24
  • 出版单位:特殊钢
  • 年:2019
  • 期:v.40;No.228
  • 语种:中文;
  • 页:TSGA201904006
  • 页数:3
  • CN:04
  • ISSN:42-1243/TF
  • 分类号:20-22
摘要
F42CrMo4钢风电齿圈的生产工艺流程为热装铁水-100 t EAF-LF-VD-φ500 mm CCM-缓冷-锻制成φ2000~3 900 mm环形锻件。对探伤不合格的风电齿圈缺陷部位运用超声波进行定位取样,分析表明,氧化铝类夹杂物以及铸坯疏松缺陷,是造成部分批次风电齿圈用F42CrMo4钢探伤不合格的主要原因。通过控制电弧炉终点碳≥0.15%,LF终点喂钙线0.50 kg/t,喂钙后软吹氩≥10 min,VD后氩气流量由2×25 L/min增加至2×30 L/min,控制钢水过热度10~18℃等工艺措施使钢中氮、氢和氧含量分别由原≤80×10~(-6)、≤1.5×10~(-6)和≤20×10~(-6)降低到≤75×10~(-6)、≤1.2×10~(-6)和≤15×10~(-6),锻件探伤合格率提高到98.95%以上。
        The production process flowsheet of wind power gear ring of steel F42 CrMo4 is hot metal-100 t EAF-LFVD-Φ500 mm CCM-slow cooling-forged to Φ2 000~3 900 mm ring forgings.The analysis on sampling at wind power gear ring defect region by ultrasonic positioning shows that the main causes for some batch of wind power gear ring of steel F42 CrMo4 unqualified by detection test are aluminum oxide inclusions and porosity defects of casting bloom.With the process measures including controlling EAF end carbon≥0.15%,the end point of LF was fed with 0.5 kg/t calcium wire,and after fed with calcium,argon was blown soft≥10 min,after VD the argon blowing rate increasing to 2 × 30 L/min from original 2 x 25 L/min,and controlling liquid super-extent 10~18 ℃,the nitrogen,hydrogen and oxygen content in steel decrease respectively from ≤80 ×10~(-6),≤1.5 × 10~(-6) and ≤20× 10~(-6) to ≤75× 10~(-6),≤1.2 × 10~(-6) and ≤15 x 10~(-6)and the detection qualified rate of forgings increases to more than 98.95%.
引文
[1]戈文英.风电齿圈用42CrM04钢的研究与开发[J].中国钢铁业,2015,5(5):25-27.
    [2]周佩.15MnNbR钢板探伤不合格原因分析[J].中国冶金,2006,16(2):22-25.
    [3]张海军.钢板探伤不合原因分析[J].宽厚板,2002,8(1):12-16.
    [4]姜锡山.特殊钢金相图谱[M].北京:机械工业出版社,2003.
    [5]张玉亭.环类锻件缺陷分析与预防措施[J].大型铸锻件,2013(1):12-15.
    [6]陈义雄.提高Q370qE钢板超声波探伤合格率的实践[J].中国冶金,2008,18(8):19-22.
    [7]刘自立,张汉谦,刘春明.12Cr2Mo1R厚板探伤不合格原因的试验分析及对策[J].压力容器,2014,31(4):13-19.
    [8]李连任,高伟,杜海涛,等.高强度容器板探伤不合原因分析[J].山东冶金,2011,33(5):104-106.
    [9]马庆贤,钟约先,曹起骧.大型锻件夹杂性缺陷的形成及控制措施[J].清华大学学报,2000,40(5):13-15.
    [10]邬早勤,杜大鹏,白煜,等.中厚板探伤不合原因分析[J].宽厚板,2010,16(3):13-17.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700