新型节能活塞式气动真空发生器的研究与开发
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
在工业自动化领域,气动真空吸取技术有着广泛的应用,射流式真空发生器是分布式真空吸取系统的核心元件,它根据拉瓦尔喷管原理进行工作。在工作时,压缩气体直接由入口射向出口且必须持续供气,因而效率低、耗气量大。为了应对这一问题,一种新型的活塞式结构的气动真空发生器的研究应运而生。在论文中,针对活塞式真空发生器原理性样机在响应时间、耗气量等方面存在的不足,研究解决了如何实现快速响应低耗气的技术问题,论文的研究对实现气动真空系统节能具有重要的研究意义和工程应用价值。为了实现这个目标,文中对涉及的问题进行了深入的分析。
     首先,对PVG原理性样机的基本性能进行了测试,结果表明,PVG原理性样机主要在真空响应时间和耗气量这两个主要性能指标上与同级别射流式真空发生器存在较大差距。为此,在论文中通过对活塞式真空发生器主要性能指标影响因素的分析,以减少系统真空响应时间为目标,研究提出了采用低压损切换结构、真空腔室开启平衡气道、不等径活塞设计的改进措施,提出了兼具快速响应低耗气特点的活塞式真空发生器的总体结构(PVG-R),为展开进一步的理论和试验研究奠定了基础。
     为了分析PVG-R系统动态响应特性,以及主要结构参数和供给压力对系统主要性能指标的影响,导出了各腔室气体流动过程的能量方程,再结合质量流量方程和活塞运动方程,建立了PVG-R系统数学模型,然后进行了仿真研究。仿真结果表明,增加活塞运动行程、适当减小驱动腔直径有利于提高系统的极限真空度和减少系统响应时间;在满足系统响应时间的前提下,降低系统供给压力有利于减少系统的供给流量和耗气量。
     在此基础上,设计了新结构的PVG-R原型样机,对PVG-R原型样机的基本性能进行了测试。通过试验研究了主要结构参数、供给压力对系统性能指标的影响,对系统结构参数进行了优化,再结合抽气流道流场仿真分析和试验研究,确定了系统的结构参数。试验结果表明,在50L/min的供给流量下,PVG-R原型样机的极限真空度约为93kPa,高于同级别ZH1OD型射流式真空发生器91kPa和PVG原理性样机的85kPa,抽取1L真空容器真空度达80kPa时的响应时间约为3.70s,较同级别ZH1OD型射流式的4.80s和PVG原理性样机的12.60s分别减少了约22.9%和70.6%。在供给流量一定的条件下,减少了真空响应时间,也就减少了真空响应过程的耗气量。
     最后,为了进一步减少活塞式真空发生器在真空维持阶段的耗气量,提出并实现了阶梯式供给流量控制技术。根据活塞式真空发生器的基本工作原理,深入分析了系统结构参数、工况参数与真空响应过程的相互影响关系,找出了在不降低其它性能指标的前提下,最大限度地减少真空维持阶段供给流量的技术途径。在本文研究的PVG-R总体结构基础上,提出了PVG-RL总体结构,设计了内嵌有经济、小型的阶梯式流量控制阀的PVG-RL原型样机,进行了试验研究。试验结果表明,与同级别ZH1OD型射流式真空发生器相比,PVG-RL原型样机不仅能够迅速达到要求的真空度,而且有效地减少了工作过程中的耗气量;在真空维持阶段的供给流量最低可降至12L/min,在工作时间60s内,可节省耗气量约71.3%,实现了课题提出的快速响应低耗气活塞式真空发生器的研制目标。
In the flied of industrial automation, pneumatic vacuum technology is used wildly. The vacuum ejector which based on principle of Laval nozzles is a key component in a distributed vacuum system. According to the working principle of vacuum ejector, compressed air need to be ejected directly from inlet to outlet and must be maintained for keeping a certain vacuum. The vacuum ejector has to consume large compressed air and inefficient in application. Therefore, it has great significance to research a new kind of pneumatic vacuum generator to save energy and a kind of piston vacuum generator(PVG) is emerged. Aganinst with its insufficient in vacuum response time and air consumption, the technical problem about how to meet the demands of rapid reponse and less air consumption is solved in the paper. The research of the paper is significant in pneumatic vacuum system energy saving. To achieve this goal, some interrelated technical matters are researched in this paper.
     Firstly, the performences of PVG principle prototype are tested. The results show that, compared with ZH10D vacuum ejector, the performances of PVG prototype is insufficient mainly in response time and air consumption. Through analysis of influence factors on main performances and for improving the system main performances, under measures are taken: few pressure loss pumping control valve, pressure balance way in vacuum cavity and two different diameters pistons. The general structure scheme of piston vacuum generator with the characteristics of rapid response and less air consumption is proposed and named as PVG-R. It established the foundation for further theoretical and experimental studies.
     To know dynamic response characteristics of PVG-R and the influence of main structure parameters and supply pressure on system performance, the energy equation of each cavity is deduced, and with mass flow equation and piston dynamic equation, the system mathematical model is set up and simulated. The simulation results indicate that increasing piston stroke and reducing driving chamber diameter properly would be favor to increase maximum vacuum and reduce response time, and the supply pressure should be decrease to reduce air consumption while meeting the requirement of response time.
     Based on these, the PVG-R prototype is designed and tested. Through the experimental research, the influence of main structure parameters and supply pressure are studied. With the flow flied simulation of pumping channel, the optimized design parameters are obtained. Experimental results show that the maximum vacuum of PVG-R prototype is about 93kPa, a little higher than ZH10D's, and the response time is about 3.70s under the condition of flow rate 50L/min. less than ZH10D's 4.80s and PVG prototype's 12.60s about 22.9% and 70.6%. Under the condition of same flow rate, response time reduction is mean to air consumption reduction.
     Finally, in order to save air consumption of piston vacuum generator during the course of vacuum holding, the stepped flow rate control method is proposed and realized. Based on working principle of PVG-R, the relationships of system structure parameters, working parameters and system vacuum response process are deduced theoretically. And the technocal approach which can reduce flow rate as much as during vacuum holding under the condition of keep other performances. On the base of PVG-R, the PVG-RL prototype, embedded low cost and small stepped flow rate control valve, is designed and tested. Experimental results show that, compared with ZH10D, the PVG-RL prototype can not only reach required vacuum quickly, but also save air consumption greatly. Under the same working condition, the minmaum flow rate of the PVG-RL prototype can reduce to 12L/min during the vacuum holding. It can save air consumption about 71.3% in 60s and meet the requirement of the subject.
引文
1 吴剑.气压传动系统节能的重要性.江西能源.2004(1):49-50
    2 陈晓英.浅谈气动系统的节能设计.能源工程.2002(3):49-50
    3 SENOO Mitsuru,Zhang Huping.Current conditions and issues of energy saving in pneumatic system.中国气动技术发展研讨会论文集,2003:135-147
    4 于溥.我国真空设备行业概况与思考.真空.2000(6):1-4
    5 Kawai,S.Pneumatic system from the view point of energy saving.Journal of the Japan Hydraulics and Pneumatics Society.1996,(27)3:383-390
    6 孙军.真空发生器在工业自动化中的应用.机械设计与制造.1998(1):32-33
    7 王祖温.日本气动技术的现状及进展.液压与气动.1993(4):3-6
    8 徐文灿.真空回路中元件的选择.液压与气动.1998(2):31-34
    9 林主税.真空技术的最新动向.真空.1996(12):5-8
    10[德]Gerhard Vogel著,李宝仁译.神奇的气动技术世界.上海:上海科学普及出版社,2004
    11 赵彤.气动技术的发展及在新领域中的应用.液压气动与密封.2004(2):1-5
    12 李小宁.气动技术发展的趋势.机械制造与自动化.2003(2):1-4
    13 李军,王祖温,包钢.气动系统节能研究简介.机床与液压.2001(5):7-8
    14 徐文灿.降压节能与耗能.液压与气动.1989(4):14-15
    15 徐成海.真空科学与技术的一些前沿课题.真空.2002(12):3-6
    16 李光明,乎建苹.节能气动系统.液压与气动.1999(3):24-25
    17 任德高.真空技术在工程上的几个应用.真空与低温.1995(3):174-179
    18 樊勇.简易的真空发生器.机械制造.1995(6):15
    19 SMC(中国)有限公司.现代实用气动技术.第2版.北京:机械工业出版社,2004
    20 SMC产品样本.第3版.2002
    21 周洪.气动技术的新发展.液压气动与密封.1999(5):2-12
    22 杨景秋,吴亦锋.大屏幕彩电全气动-真空吸吊装置新技术的综合应用.中国机械工程.1994(6):59-60
    23 王立刚.谁将使自动化更廉价——气动技术在自动化领域的贡献.液压气动与密封.2005(2):34
    24 张绍裘.高速芯片焊接机的气动及真空系统设计.液压与气动.2002(9):11-13
    25 郭维强,蒲如平,韩秀杰等.真空发生器抽吸机理与性能分析研究.真空.2003(6):54-56
    26 郑欣荣,张宪,赵章风等.真空发生器的节能应用研究.真空与低温.2005(3):50-59
    27 李居泽,金晶立.缩短真空吸附时间的途径.沈阳工业大学学报.1994(3):38-42
    28 姚朝晖,何枫,陈远.真空发生器系统吸附响应时间的确定.真空科学与技术.2002(5):198-201
    29 滕燕,李小宁,华健.快速响应低耗气真空节能系统的研究.液压与气动.2007(1):10-12
    30 王继常.第九讲:真空系统组成元件.真空.1999(12):45-48
    31 彭熙伟,沉建萍,李金仓.单向阀的特性及应用.液压与气动.2004(1):60-61
    32 小根山尚武.連載:空気圧省工温故知新.日本工業出版[油空压技術].2002.41(4)
    33 石运序.排气回收速度控制系统的研究与开发.南京理工大学工学博士学位论文.2006
    34 王乐勤,朱祖超等.往复真空泵变质量系统热力学节能研究与工程实现.工程热物理学报.1999(3):278-281
    35 吴立志,俞建荣等.往复式真空泵平衡通道的数学模型及实验验证.真空.2000(5):21-23
    36 王乐勤,陈红生.往复真空泵的节能研究与工程应用.能源工程.1999(2):32-34
    37 金永熙.平衡气道对往复式压缩机的性能影响.压缩机技术.1998(1):13-14,34
    38 王乐勤,吴大转等.往复真空泵平衡气道的设计与节能分析研究.流体机械.2001(11):19-21
    39 吴立志.往复式真空泵平衡通道的数学模型及实验验证.北京石油化工学院学报.1999(6):7-11
    40 金永熙.提高采用环状阀的立往复式真空泵真空度的方法.真空.1996(3):17-22
    41 金永熙.采用平衡气道和尽可能减小余隙容积是提高往复式真空泵真空度的有效措施.真空.1996(8):23-26
    42 吴立志,俞建荣.真空泵的气阀设计.真空.2000(8):14-15
    43 许沐华,胡焕林.往复真空泵抽速测试的理论探讨.真空.1997(6):1-4
    44 张庆玉.油压往复式真空泵与压缩机[P].中国专利:87101341,1988-2-3
    45 钱勇胜.活塞式真空泵[P].中国专利:94200956.8,1995-08-09
    46 LEYBOLD VAKUUM GMBH[DE].PISTON VACUUM PUMP.欧洲专利:EP1618304(A1),2006-01-05
    47 瞿斌.特种往复式真空泵[P].中国专利:01231826.4,2002-09-11
    48 淄博齐天真空技术研究所.往复式真空泵[P].中国专利:01216156.X,2001-12-12
    49 许有熊.活塞式真空发生器的研制.南京理工大学硕士学位论文.2005
    50 M.R.Horgan.真空吸附技术.轻工机械.1998(4):41-43
    51 滕红华.真空吸盘吸持物体的动力学分析.包装工程.2004(2):68,83
    52 宋贺生.新型节能真空设备——射流真空泵.真空.1995(12):37-40
    53 李雪梅,曾德怀,丁峰.真空吸盘的设计与应用.液压与气动.2004(3):48-49
    54 张毅,郭钢,徐宗俊.气体真空吸附系统的分析.制造技术与机床.2001(5):36-37
    55 Schmalz公司.可靠的传输装配工具——真空吸盘.现代制造.2004(17):46-47
    56 徐家蓓,冯军.气动增压阀特性分析及结构设计.机床与液压.1995(5):288-290
    57 何云信.容积式真空泵结构型式的探讨.真空.2002(4):4-8
    58 金永熙,顾海明.单缸双作用单级与双级抽气往复式真空泵真空度的对比分析.真空与低温.1998(1):20-25
    59 Yuan xu,Francis.Simulations of a micro valve and a micro pump.Microfluidics and BioMENS.2001:53-60
    60 Zhenjiang Cui,Christos G.Takoudis.Design and simulation of a vacuum micropump.Microfluidics and BioMEMS.2001:263-273
    61 李春影.我国主要容积式真空泵质量状况浅析.真空.2002(4):1-3
    62 杨乃恒.干式真空泵的原理、特性及其应用.真空.2000(6):1-9
    63 Junfeng Gao,Wengang Shi.SUPPORT VECTOR MACHINES BASED APPROACH FOR FAULT DIAGNOSIS OF VALVES IN RECIPROCATING PUMPS.Electrical & Computer Engineering.2002:1622-1627
    64 孔令地,李毅华.容积系数对活塞式压缩机排气的影响.煤矿机械.2004(6):41-43
    65 王继常.第八讲:真空系统设计.真空.1998(8):46-48
    66 邓永和,容青艳.变质量系统的多方过程、绝热过程及等温过程.湖南工程学院学报.2006(6):61-62
    67 吴沛宜,马元编.变质量系统热力学及其应用.北京:高等教育出版社,1983
    68 Dong Xu,Bingchu Cai.A Novel Micropump Actuated by Thin-Film Shape-Memory Alloy.Electronics and Structures.1999:369-375
    69 吴振顺.气压传动与控制.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1995
    70 北方工业大学流体传动与控制教研室.气动元件及系统设计.北京:机械工业出版社,1995
    71 路甬祥.液压气动技术手册.第1版.北京:机械工业出版社,2002
    72 陈志勇.大容积真空抽取时间的计算.磷肥与复肥.2003(3):75-76
    73 V.K.Grishin and A.D.Savel'ev.Mass exchange in the high-vacuum system of chamber-test object-pump assembly.Journal of Engineering Physics and Thermophysics.I974(1):25-29
    74 陈汉超,盛永才.气压传动与控制.北京:北京工业学院出版社,1987
    75 李小宁.气动控制技术及应用.南京:南京理工大学出版社,2002
    76 姜继海,宋锦春,高常识.液压与气压传动.北京:高等教育出版社,2002
    77 E.B.盖尔茨[苏].气动元件和系统.北京:机械工业出版社,1990
    78 Raimo Parkkinen,Pentti Lappalainen.A Consumption Model of Pneumatic Systems.IEEE.1991:1673-1677
    79 Y.Kawakami,J.Akao et al.Some Considerations on Dynamic Characteristics of Pneumatic cylinders.Journal of Fluid Control,1988,19(2):22-36
    80 李建藩.气压传动系统动力学,第一版.广州:华南理工大学出版社,1991
    81 Pascal Bigras,Karim Khayati.Nonlinear Observer for Pneumatic System With Non Negligible Connection Port Restriction.Proceedings of the American Control Conference.2002(5):3191-3195
    82 Maolin Cal,Toshiharu Kagawa,Kenji Kawashima.ENERGY CONVERSION MECHANICS AND POWER EVALUATION OF COMPRESSIBLE FLUID IN PNEUMATIC ACTUATOR SYSTEMS.IECEC.2002:438-443
    83 JIN Yingzi,YANG Qingjun,WANG Zuwen,ZHANG Jianci.ANALYTICAL SOLUTION OF FILLING AND EXHAUSTING PROCESS IN PNEUMATIC SYSTEM.CHINESE JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING.2006(1):50-54
    84 王海涛.供气压力波动自调整缓冲高速气缸的研究.哈尔滨工业大学博士论文,2003
    85 王海涛,包钢,熊伟,王祖温.高速气缸缓冲的研究.液压与气动,2002(7):12-14
    86 金英子,李军,包钢等.气动系统充放气过程中传热系数的测定及其影响.哈尔滨工业大学学报.1998(2):15-19
    87 李军,李玉军,王祖温.气动充放气系统的流场计算.机床与液压.1999(2):24-26
    88 Backe W.et al.Model of heat transfer in pneumatic chambers.Journal of Fluid Control,1989,20(1):61-78
    89 Lois R.TOKASHIKI.Dynamic Characteristics of Pneumatic Cylinders Temperature Measurement of Air in Pipes.Fifth triennial International Symposium on Fluid Control,Measurement and Visualization,1997:325-328
    90 孟英峰,梁红,张仲良.往复泵泵阀运动规律的建模与仿真.石油机械.1995(5):16-24
    91 ArunK.Paul,J.K.Mishra,M.G.Radke.Reduced Order Sliding Mode Control for Pneumatic Actuator.CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY.1994(2):271-276
    92 Tankut Acarman,Cem Hatipoglu.A Robust Nonlinear Controller Design for a Pneumatic Actuator.AACC.2001:4490-4495
    93 Ahmet Zorlu,Can Ozsoy,Ahmet Kuzucu.Experimental Modeling of a Pneumatic System.IEEE.2003:453-461
    94 黄俊.气缸低速爬行判别式研究.南京理工大学工学博士学位论文.2006
    95 Pierre E.Dupont,Eric P.Dunlap.Friction modeling and PD compensation at very low velodities.Transaction of the ASME.1995(117):8-14
    96 William T.Townsend,JpKenneth Salisbury.The effect of coulomb friction and stiction on force control.IEEE.1987:883-889
    97 郝红伟.MATLAB 6实例教程.北京:中国电力出版社,2002
    98 Ikeo Shigeru,Zhang Huping,Takahashi koji,et al.Simulation of Pneumatic system using BGSP.Sophia University,Japan
    99 施阳.MATLAB语言精要及动态仿真工具SIMULINK.西安:西北工业大学出版社,1999
    100 王沫然.Simulink 4建模及动态仿真.北京:电子工业出版社,2002
    101[法]Mohand Mokhtari,[法]Michel Marie.MATLAB与SIMULINK工程应用.北京:电子工业出版社,2002
    102 王福军.计算流体动力学分析.北京:清华大学出版社,2004
    103 韩中忠,王敬,兰小平编.FLUENT/流体工程仿真计算实例与应用.北京:北京理工大学出版社,2004
    104 Fluent Inc.User help.2003.1
    105 张玉东,纪楚群.包含动边界的非定常流场动网格数值模拟.计算物理.2006(3):165-170
    106 翟晓超,陈亚军,姜毅.动网格在仿真发射装置内弹道中的应用.现代防御技术.2006(4):24-28
    107 王军利,白俊强,詹浩.非结构动网格在可动边界问题中的应用研究.力学季刊.2006(6):228-232
    108 李玉军,朱春波,包钢.气动系统管路流场计算中边界条件的处理分析.哈尔滨工业大学学报.2000(8):97-103
    109 张智,辉陈军,王树宗.液压锥阀内部运动流场的数值模拟.机床与液压.2006(8):122-125
    110 张军,耿继辉,谭俊杰.三维非结构运动网格的生成.弹道学报.2004(3):43-46
    111 陈晓英.降低气动系统能耗的途径.江西能源,2002(3):40-41
    112 陆鑫盛,周洪.气动自动化系统的优化设计,第1版.上海:上海科学技术文献出版社,2000

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700